5月份,宝钢分公司炼铁厂吨铁工序耗新水仅为0.767吨,比二季度指标下降了21.7%,创炼铁投产以来最好水平。
今年以来,面临严峻的节能降耗形势,炼铁厂变压力为动力,结合自身生产情况,以循环经济思想为指导,从系统节能的角度入手,在确保水质稳定的基础上,减少漏损水量。炼铁厂加强了能源基础管理力度,对现场“跑冒滴漏”现象进行严格控制,做到天天自查,每周检查,定期进行通报。在去年成功实施“3号、4号高炉的工业水消耗”六西格玛项目后,炼铁厂今年又在全厂范围内大力推广项目成果,细化水质管理。
炼铁厂进一步加强了与公司能源管理部门的交流沟通,强化节水技术支撑力度。利用日益完善的水质管理网络,动态跟踪循环水水质,减少因水质原因造成的大排大补问题;认真研究高炉水渣用水系统,对2号、4号高炉水渣用水系统进行了改造,大大降低了新水消耗;原料、烧结、炼焦等工序不断强化水质和耗水工作的管理力度,优化用水管网的流程,在确保生产稳定的前提下尽量减少新水消耗。另外,各工序还认真调查定修和检修期间的用水情况,减少定、检修期间不必要的耗水,确保生产过程稳定受控,做到产能提高,耗水总量不提高。(来源:宝钢日报)
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