今年6月份以来,攀钢新三号高炉开始从返矿中回收小粒级烧结矿,通过不断的摸索,克服了回收小粒级烧结矿场地狭窄,设备简陋、除尘效果差的困难,至今回收使用了1.6万吨小粒级烧结矿,创经济效益约180万元。
为了探索钒钛矿大高炉冶炼合理的炉料结构,降低烧结矿返矿率,探索小粒烧结矿合理的加入方式,认识小粒级烧结矿的应用特性,缓解烧结紧张局面及降低生产成本。为达到回收小粒级烧结矿满足粒级的要求,通过调整小烧筛条间距,将筛子的间距缩小到3.0mm;当高炉因各种原因停用小粒烧结矿时,回收仓一般还有30吨左右的料,为防止小粒烧结矿粉化,需倒回烧结车间,以往需搭倒运皮带,用汽车拉回烧结车间,耗时约8小时,5个台班。经沟下职工提合理化建议,改造返矿衬斗结构,通过在衬斗下端200mm处加设直径150mm的排料管,并在排料口前端安一阀门,下端接到返矿皮带,当高炉停用小粒烧结矿时,可及时将剩余的小粒烧结矿通过此管道排到返矿皮带,并返回烧结车间作铺底料使用。仅次一项,创造经济效益3万余元。
据悉,每使用1吨小烧结,可降低运输成本和二次烧结成本48元,而且,通过使用小粒级烧结矿,加重边缘煤气流,打开中心,提高煤气利用,炉顶CO2从原来的17.8%提高到18.5%,每天增加生铁45吨,降低焦比5Kg/t.Fe,其潜在经济效益相当可观。(来源:中国冶金报) |